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在管理提升的道路上砥砺前行
发布日期:[2017-4-26]      新闻发布:admin

公司2012-2016年“对标有色”提升管理综述之一

 

  近年来,公司坚持“学习有色、对标有色”,以5S管理为抓手,以文化建设为引领,扎扎实实推进管理提升。经过几年艰苦卓绝的不懈努力,彻底改变了昔日管理粗放、现场混乱的落后局面,环境洁绿亮美,现场整洁有序,员工行为规范,管理标准精益,企业文化深入人心,在经济持续低迷的严峻形势下,逆势奋进,一路劈波斩浪,砥砺前行,交出了一份份靓丽答卷,逐渐成长为现代化科技型环保公司, 成为国家发改委首批资源综合利用“双百工程”骨干企业,其铜冶炼炉渣及烟灰再生项目被国家工信部确定为“国家资源再生利用重大示范工程”。

顺着时间的脉络,综述公司管理提升之路。

一、学习有色,坚定不移推行5S管理。

时间追溯到2012年,大冶有色集团公司(以下简称“有色公司”)领导到公司矿石加工厂调研,对跑冒滴漏、杂乱无章的现场环境提出了批评。

面对有色公司领导的批评,公司董事长、总经理谌宏海同班子一起下定决心,必须学习有色,对标有色,通过推行5S管理改变传统粗放的管理模式,跟上有色公司发展步伐。

在2012年428日召开的公司5S管理工作动员大会上,谌宏海掷地有声地强调:公司推行5S管理,是融入有色文化、跟上有色公司发展步伐的需要,是适应规模扩大之后管理的需要,是提升企业形象和员工素养的需要,公司上下必须义无反顾、坚定不移、持之以恒推行5S管理,用2年时间跟上有色公司的管理步伐。

开弓没有回头箭,公司开始了艰苦的5S推进之路。

谌宏海亲任5S领导小组组长,抽调精干管理力量成立5S管理办公室(以下简称“5S办”),制订方案,周密部署,整理、整顿同时推进,跑步追赶。

相对于传统管理模式而言,5S管理是一项全新的管理手段,在推行过程中,势必要经受各种陈旧思想观念的冲击,势必要和业已习惯的管理行为产生激烈碰撞。干部员工能否经受冲击、转变观念,积极参与,决定了5S管理推行的进度和成效。

面对来自各方的怀疑声音和抵触情绪,统一思想是第一要务。公司首先狠抓学习培训。201257,在有色公司职教中心学术报告厅,公司组织大型5S管理培训,邀请朱锴老师授课,两级经营者、备案干部、大学生、5S联系人、班组长以上骨干共260人参加,本次培训规模之大,人员之广,在公司史上前所未有。

此后,公司多次组织班组长以上骨干到有色铜绿山、丰山、铜山口、冶炼厂、动力厂等单位参观学习,学习结束后立即讨论,通过视觉和思想的冲击,让基层同志看到与公司兄弟单位的差距,也深切感受推行5S管理带来的变化,坚定了工作信心。5S办经常深入基层各单位指导工作,各单位、部室层层召开动员会和培训会,进班组,到员工,全面系统培训,组织解放思想讨论,带动员工突破旧有思维模式和工作习惯。

思想统一后,执行是关键。公司对5S管理进行系统规划,实行一把手负责制,制订整体和阶段推进计划, 5S办建立了例会、检查、考核等各项管理制度,加强督查,严格考核。各单位层层拟定推进方案,建立5S管理网络,形成自上而下、分片负责、到人到岗、层层落实的责任体系,确立标杆,整体推进。同时,公司上下通过标语、横幅、板报、宣传栏宣传造势,营造氛围;按照标杆引路的原则,组织标杆单位5S整理、整顿阶段工作成果展和巡回展,让员工看到推行5S管理带来的巨大变化和好处,调动全员参与热情,在公司掀起了人人5S、事事5S、时时5S的热潮。

二、源头治理,上下齐心持续改善。

5S管理推行初期,不少单位存在流程不畅、跑冒滴漏严重等问题,大量的重复劳动让职工怨声载道。公司运用5S系统分析、解决问题的思路和方法,从查找问题源开始,通过工艺改进和设备完善,进行源头治理。
   公司下属单位矿石加工厂配套冶化渣选生产,其90万吨电渣、20万吨转渣处理能力是在原20万吨诺渣、10万吨反射炉渣选工艺上经多次扩建而成,存在流程不畅、工艺设备不匹配等诸多瓶颈,达标达产任务艰巨,矿渣积压严重,跑冒滴漏随处可见,推行5S管理困难重重。公司成立科技攻关组,针对碎矿、磨浮、脱水工艺完善和设备设施整改开展艰苦攻关,制订系列填平补齐措施,公司先后投资2000多万元,对电渣、转渣生产系统进行全面整改。

     综合加工厂原老鼓风炉是敞开式的,必须人工将物料经板车提升到6m平台后人工从炉顶加料,通过技术攻关改为先进的侧吹炉,改进加料系统,实行自动加料,大大降低职工劳动强度,提升了工作效率,也减轻了尘毒危害。解决问题源治理法减少了大量重复性劳动,改善了工作环境,员工参与5S管理的积极性、主动性大大增强,加速了5S管理工作推进步伐。

在问题治理中,公司重视发挥群众智慧,在全公司开展精益亮点改善征集活动,半年进行评比表彰,其中综合加工厂冰铜“一次冶炼法”工艺改进项目,通过改变配料方式,使冰铜的生产周期由“多次冶炼法”变为“一次冶炼法”,劳动强度和冰铜成本得到了降低。矿石加工厂对电渣选矿溢流水分类沉降,解决了精矿、尾矿的溢流水混合进入沉降池造成中砂处理难问题,避免了尾矿污染,节约了成本,也减轻了职工劳动强度。这两个项目获公司精益改善特等奖。

员工积极参与,围绕降本增效、改善环境、减轻劳动强度目标自主改善,矿石加工厂2名基层技术人员通过生产实践和大量实验数据研究,摸索出"四准、三勤、二好、一不动”的转渣磨浮作业操作法,稳定了转渣生产,优化了技术指标,获公司精益改善一等奖。综合加工厂的“精铋阳极灶圆盘浇铸机的传动部分改进”、冶炼加工厂“电解槽面覆盖槽面布”、电锌厂“增加均匀加液系统”、“澳炉灰水洗逆向浸出”等均获得精益改善大奖,员工智慧的迸发使精益改善亮点纷呈,公司每年平均收到亮点改善提案100多个,促进了5S管理深入推进。

三、标杆引路,全员参与提升管理。

公司以时不我待、只争朝夕的紧迫感,学习有色,对标有色,采取标杆引路、全员参与的方式,在全公司整体推进5S管理。 作为争创标杆单位的矿石加工厂,深感责任重大。该厂首先将条件较为成熟的一车间设为标杆,运用红牌作战、摄影作战、目视管理、定置管理、行迹管理等5S管理工具扎实推进,一车间于2012年成为公司第一批5S达标单位和标杆单位。二车间点多面广战线长,是设备、设施和场地“三见本色”的工作难点。该厂下决心要攻克这个难关,厂领导挂点四个工段加强督查,对工作难度最大的碎矿、磨浮,采取集中突击整治与日常清理相结合的方法强力推进, 5S办经常下到一线指导。面对车间上下的畏难情绪,厂长带领机关人员到磨浮现场冲洗打扫示范“三见本色”,党总支书记带队参加碎矿突击劳动至晚上近12点。在领导的率先垂范下,矿石加工厂员工迸发出极大热情,大家用钢丝刷、铲刀清理设备的积尘积油,自己动手粉刷厂房、栏杆、设备,用砂浆水泥修复水沟路面,种植树木美化厂区,封闭浮选机降低粉尘……经过两年的艰苦奋斗,矿石加工厂整体5S管理达标,昔日污水横流的生产现场变为洁绿亮美的窗口单位,各项管理走在前列,持续改善、追求卓越成为共识。公司在现场召开5S精益管理经验交流会,矿石加工厂展现出来前后对比的巨大反差,以强烈的视觉冲击,增强了各单位推行5S管理的信心。

人造环境,环境育人。经过整理、整顿、清扫,公司5S管理步入常态化达标阶段,昔日脏、乱、差的现场环境发生了翻天覆地的变化。工作现场整洁明亮,物品摆放定置有序,标识标牌清晰明了,设备TPM、成本管理进班组、到员工,人要规范化,事要流程化,物要组织化的“三化”建设扎实推进,管理水平和职工素质得到有效提升。

  管理的提升,带来的是效益的改善。当前,在经济形势持续低迷、主要产品价格下跌超过2/3的巨大困难面前,公司通过苦练内功降本提质,深挖潜力创新创效,实现了逆势奋进,受到了有色公司和社会各界肯定,也赢得了战略投资者的青睐。

知耻后勇、奋起直追的大江公司,以5S精益现场为切入点,学习有色,对标有色,用5年时间成功突破了传统粗放管理模式的束缚,正加快科学制度建设、精益流程梳理、价值流分析和大数据建设进程,从基础5S走上了精益5S管理之路,驶上了健康可持续发展、不断追求卓越的快车道。(撰稿:汪洁 柯昌义)  

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